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大慶石化:降能耗控成本 積勢賦能提質(zhì)增效

2023-08-28 19:37:10 來源:中國經(jīng)濟時報--中國經(jīng)濟新聞網(wǎng)

8月25日,大慶石化化工三廠平穩(wěn)生產(chǎn)SAN327L產(chǎn)品,正逐步優(yōu)化運行,努力實現(xiàn)提質(zhì)增效。大慶石化公司從精益管理出發(fā),牢牢把控提質(zhì)增效風向標,抓源頭、降能耗、控成本,向檢修裝置開停工過程要效益。


(資料圖片僅供參考)

聚焦價值創(chuàng)造,大慶石化通過創(chuàng)新優(yōu)化檢修操作流程增效,合理統(tǒng)籌使用公用工程降耗,千方百計節(jié)省檢修費用,推進公司提質(zhì)增效工作走深走實。

大慶石化竭力降本增效。

大慶石化公司供圖

大慶石化公司生產(chǎn)運行處和裝置負責人全程督導(dǎo),隨時根據(jù)現(xiàn)場變化調(diào)整停工方案,較好實現(xiàn)了89套裝置安穩(wěn)停車過程中的效益提升。針對今年檢修裝置多、施工單位多、公用工程統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理難度大等問題,大慶石化統(tǒng)籌兼顧、把握平衡,有序有度使用能源,確保“裝置停得穩(wěn)、效益抓得牢”。

氮氣是停工吹掃期間的“搶手貨”。負責生產(chǎn)氮氣的水氣廠,堅持以生產(chǎn)裝置檢修需求為導(dǎo)向,根據(jù)外網(wǎng)實際用量,及時調(diào)整氮氣壓力在區(qū)間下限運行,確保氮氣管網(wǎng)平衡的同時,盡可能節(jié)約氮氣。大檢修期間,水氣廠平穩(wěn)供應(yīng)氮氣3200萬立方米,為各裝置停工檢修提供了充足保障。

與氮氣使用量增加不同,熱電廠面對大檢修期間裝置用電、汽負荷減少的實際,以節(jié)能減排為導(dǎo)向,全面分析停開工過程中的負荷需求、電網(wǎng)結(jié)構(gòu)及電費組成等因素,將開停工過程中的過剩能量,送至110千伏聯(lián)合總變、全密度總變,替代原本外購電能,不足部分由220千伏變電所降壓后補充。

煉油廠按照“一裝置一策”制定《壓減不合格油和回煉油量運行方案》,嚴控各裝置塔罐液位,降低裝置內(nèi)存油,同時增加裝置內(nèi)循環(huán)時間,退料期間全力產(chǎn)出合格油品,與以往停工相比,增產(chǎn)6060噸合格油品,創(chuàng)效上百萬元。

化肥運行部提前停運高耗能設(shè)備,停工當天省下10多萬元設(shè)備能耗費用。操作人員熟記停工方案和操作卡等相關(guān)內(nèi)容,在保證安全的前提下,將相關(guān)指標控制到下限運行,每小時節(jié)約蒸汽10余噸。合成氨裝置崗位員工合理存儲管線和設(shè)備內(nèi)剩余物料,實現(xiàn)了零物料成本開工,節(jié)省費用近5萬元。

塑料廠將高壓一裝置反應(yīng)壓力氣量逐步泄放至高分、低分系統(tǒng),崗位員工精細操作避免壓力超高向火炬排放,回收乙烯6噸。低壓裝置停工時,他們改變以往將系統(tǒng)己烷排入油桶的做法,由技術(shù)人員和經(jīng)驗豐富的操作人員共同完成“連蒸帶壓”式操作,實現(xiàn)了己烷全回收。

新舉措、新工藝、新工法進一步提升了大檢修精細化管理能力,也成為各單位應(yīng)對成本緊缺挑戰(zhàn)的利器。在煉油廠延遲焦化裝置焦炭塔理化檢測中,煉油廠與化建公司密切配合,首次在受限空間內(nèi),借助原有設(shè)備搭建“傘型”平臺,替代了傳統(tǒng)滿堂紅腳手架作業(yè),省下安裝費用15萬元?;蔬\行部經(jīng)過技術(shù)攻關(guān)和修舊利廢,將合成氨裝置氨罐冷卻器和油冷卻器換熱方式,由生活水換熱改為啟用閑置涼水塔換熱,節(jié)省水費近50萬元。

節(jié)約就是創(chuàng)效,節(jié)省也是增收。大慶石化各單位牢固樹立“企業(yè)與員工是命運共同體”的思想意識,扎實推進檢修過程中提質(zhì)增效措施落實落地,全面提升大檢修工作效率和水平?;ü娟愯F民是一名只有高中學歷的電焊工,卻憑借愛鉆研的勁頭,在手機上下載英文版“放樣”APP,只用一個計算器就在A4紙大小的空地上實現(xiàn)了精準放樣,節(jié)省了空間、提高了效率。設(shè)備維修中心王利強帶領(lǐng)班組員工修復(fù)6000臺壓力表,節(jié)約上百萬元。化工一污水裝置班組員工自己動手修復(fù)沉淀池蝶閥,節(jié)省檢修費用4萬余元。

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